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大型龍門銑床工作臺(tái)靜壓蝸桿副改造

  更新時(shí)間:2024-02-20 點(diǎn)擊量:1108

    一、概述
    隨著科學(xué)技術(shù)的迅速發(fā)展,重載、大型、高速、精密、自動(dòng)化、多功能的加工機(jī)床擁有量越來(lái)越大。由于這些機(jī)床具有尺寸大、重量大、精度要求高等特點(diǎn),所以對(duì)結(jié)構(gòu)、環(huán)境、控制等都提出了更高的要求。靜壓技術(shù)是這類機(jī)床普遍采用的先進(jìn)技術(shù)之一,其特點(diǎn)是摩擦阻力小、傳動(dòng)效率高、抗振性能好、使用壽命長(zhǎng),而且具有均勻誤差的作用。但靜壓技術(shù)的應(yīng)用效果與結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、零件的制造工藝和精度、裝配精度、環(huán)境溫度等等密切相關(guān)。
    一般大型龍門銑床工作臺(tái)床身采用閉式靜壓導(dǎo)軌,工作臺(tái)進(jìn)給采用靜壓蝸桿副傳動(dòng)。工作臺(tái)移動(dòng)時(shí)在局部位置抖動(dòng)厲害,數(shù)控報(bào)警,無(wú)法正常生產(chǎn)。經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)主要是蝸母條表面SKC-3涂層多處脫落所致。
    二、診斷與分析
    通過對(duì)環(huán)境溫度、油溫及床身水平、工作對(duì)象、傳動(dòng)結(jié)構(gòu)、控制系統(tǒng)等的檢測(cè)和診斷分析,以為工作臺(tái)抖動(dòng)及蝸母條涂層碎裂脫落現(xiàn)象主要是由下列原因引起的。
    (1)閉式靜壓導(dǎo)軌各工作面上均有油腔,因此,能很好的承受正反方向垂直載荷偏載引起的傾覆力矩,運(yùn)動(dòng)精度高、動(dòng)態(tài)性能好,但該機(jī)床安裝在無(wú)恒溫車間內(nèi),環(huán)境溫度變化大。從實(shí)際檢測(cè)情況看,秋末初冬氣溫在13℃左右時(shí)工作2h后,油溫升到25℃,床身導(dǎo)軌中凹約0.17mm/20m;夏季氣溫在35℃左右時(shí)工作2h后,油溫升到近60℃,床身導(dǎo)軌呈中凸0.67mm/20m,隨著工作時(shí)間延長(zhǎng)、氣溫上升,床身導(dǎo)軌中凸達(dá)0.80~0.90mm/20m。環(huán)境溫度在最高和最低時(shí),床身導(dǎo)軌在垂直平面內(nèi)的不直度誤差值可達(dá)1.20mm/20m,而靜壓導(dǎo)軌的間隙僅為0.06~0.08mm。這么大的誤差必然導(dǎo)致靜壓被破壞,局部導(dǎo)軌面相互摩擦、工作臺(tái)阻力變大,使工作臺(tái)出現(xiàn)爬行、抖動(dòng),解體后發(fā)現(xiàn)端面靜壓軸承已損壞。
    (2)由于工作臺(tái)的爬行、抖動(dòng),靜壓蝸桿副的工作狀態(tài)變得惡劣,切削時(shí)工作臺(tái)的巨大沖擊力破壞了蝸桿副和靜壓端面推力軸承的靜壓,靜壓的波動(dòng)又反過來(lái)影響工作臺(tái)進(jìn)給的平穩(wěn)性。
    (3)蝸母條表面SKC-3涂層的主要成分是石墨和聚四氟乙稀,該材料具有密度高、耐磨、自潤(rùn)性好、摩擦因數(shù)小等特點(diǎn)。表面涂層的施工工藝操縱方便,精度高,但它是脆性材料,一旦受到較大的沖擊,輕易碎裂脫落。蝸桿副工作面的側(cè)隙為0.04~0.06mm,工作臺(tái)的阻力變大、蝸桿副工作面靜壓的不穩(wěn)定使工作臺(tái)產(chǎn)生前后抖動(dòng),導(dǎo)致蝸桿副工作面產(chǎn)生瞬間直接接觸,端面靜壓軸承工作面損壞、終極蝸母條表面涂層碎裂脫落。
    第二次蝸母條表面涂層碎裂的另一原因是:蝸母條涂層在第一次時(shí)碎裂脫落時(shí),其鑄鐵基面被液壓油浸侵,因無(wú)法徹底清除而影響涂層修補(bǔ)時(shí)的粘著力,局部修補(bǔ)時(shí)表面無(wú)法達(dá)到精度要求影響了蝸桿靜壓的穩(wěn)定性。
    (4)靜壓油因油溫升高,粘度變低,剛度下降。
    三、解決錯(cuò)施
    (1)環(huán)境溫度變化太大,造成床身熱變形是工作臺(tái)產(chǎn)生爬行、抖動(dòng)的主要原因之一。由于該機(jī)床安裝在大車間內(nèi),短期內(nèi)解決恒溫題目可能性不大。必須從治理和維護(hù)上采取措施,根據(jù)季節(jié)變化及時(shí)地進(jìn)行床身水平的檢測(cè)和調(diào)整,以保證工作臺(tái)靜壓導(dǎo)軌副的間隙處于正常范圍內(nèi)。
    (2)完善靜壓、潤(rùn)滑油的恒溫控制系統(tǒng)。
    (3)改造蝸桿副結(jié)構(gòu)。

    ①原蝸桿的軸向定位采用端面靜壓軸承定位,由于受尺寸限制及其他各種因素,引起其載荷力不穩(wěn)定,輕易使蝸桿產(chǎn)生軸向竄動(dòng),改為用單向推力圓柱滾子軸承定位。
    ②原蝸桿靜壓油采用配油環(huán)配油,配油環(huán)和蝸桿軸之間自由定心,易產(chǎn)生磨損,改為配油軸配油,軸配油在蝸桿內(nèi)腔用轉(zhuǎn)動(dòng)軸承定位,有效保證了同軸度。
    ③原蝸桿副靜壓腔設(shè)在蝸桿上,更改設(shè)計(jì)在蝸母條上,不但簡(jiǎn)化加工工藝,并使油腔有效面積增大。
    ④原蝸母條鑄鐵工作基面光滑無(wú)鍥溝,涂層附著力較差,蝸母條鑄鐵工作基面上增加多條鍥溝,以增加涂層附著力。
    ⑤蝸母條涂層采用BNT-4材料和工藝。并在涂層內(nèi)附加銅絲網(wǎng)膜,使涂層更具整體性,增加了涂層的剛性和抗沖擊性。
    ⑥利用怨蝸桿轉(zhuǎn)動(dòng)箱,對(duì)相關(guān)尺寸合零件重新設(shè)計(jì)和加工,調(diào)整定位,改進(jìn)蝸桿液壓系統(tǒng)。
    四、結(jié)束語(yǔ)
    大型關(guān)鍵設(shè)備的正常與否直接影響企業(yè)的正常生產(chǎn),因此關(guān)注設(shè)備的使用環(huán)境,利用點(diǎn)檢、定期檢查、狀態(tài)監(jiān)測(cè)和診斷分析并依此進(jìn)行預(yù)知性修理十分重要。引進(jìn)設(shè)備的吸收、消化、分析,針對(duì)性的改造是進(jìn)步設(shè)備利用率,延長(zhǎng)其使用壽命的有效手段。此次改造實(shí)現(xiàn)了傳動(dòng)蝸桿副的國(guó)產(chǎn)化,既進(jìn)步了技術(shù)職員的水平,也為日后的維修工作提供了寶貴的經(jīng)驗(yàn)和支撐手段。把加強(qiáng)設(shè)備治理和有效的維修、改造結(jié)合起來(lái)是符合我國(guó)國(guó)情的,能最大地發(fā)揮設(shè)備效能。

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